昆明凯特立电控科技有限公司于2017年2月为普洱昆钢嘉华水泥公司成功改造了两套空压机群组,窑尾5台美国寿力160KW空压机,水泥磨4台美国寿力空压机,实现了恒压供气,改善用气工艺,同时可实现年节约电费大于60万人民币。
水泥厂空压机功率都比较大,建厂时选型供气量比较富裕,实际生产中存在如下情况(改造前):
1、加载时电能浪费
在压力达到所需工作压力后,传统控制方式决定其压力会继续上升10%左右,直到卸载压力。在加压过程中,一定会产生更多的热量和噪音,从而导致电能损失。另一方面,高压气体在进入气动元件前,其压力需要经过减压阀减压,这一过程同样耗能。
2、卸载时电能浪费
卸载时电动机仍处于待机全速运转状态,消耗满载时的30~50%的电能。
3、启动冲击电流大
主电机虽然采用Y-△减压起动,但起动电流仍然很大,对电网冲击大,易造成电网不稳以及威胁其它用电设备的运行安全(配电室断路器跳闸)。对于自发电工厂,数倍的额定电流冲击,可能导致其他设备异常。
4、压力不稳,自动化程度低
传统空压机自动化程度低,输出压力的调节是靠对加卸载阀、调节阀的控制来实现的,调节速度慢,波动大,精度低,输出压力不稳定。
改造后
1、节约电能
变频器控制压缩机与传统控制的压缩机比较,能源节约是最有实际意义的,根据空气量需求来供给的压缩机工控是经济的运行状。空压机变频改造后节省电费约20%以上,约半年即可回收投入的资金。
2、恒压供气
空压机变频控制系统具有精确的压力控制能力。使压缩机的空气压力输出与用户空气系统所需的气量相匹配。变频控制压缩机的输出气量随着电机转速的改变而改变。由于变频控制电机速度的精度提高,所以它可以使管网的系统压力变化保持在0.1bar范围内,有效地提高了工况的质量。
来源:昆明凯特立电控科技有限公司